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GMGT1型通過式磨革機液壓和氣動系統(tǒng)分析

作者:鄭艷梅發(fā)表日期:2016-06-28閱讀量:15970

    GMGT1型通過式磨革機液壓和氣動系統(tǒng)分析徐根華1(連云港皮革機械廠,連云港222069)地分析,對使用中出現的液壓、氣動故障提出了解決方法刖言皮革機械也同其它行業(yè)的機械設備一樣,自動化程度不斷提高國產皮革機械在80年代末和90年、代初,大多采用傳統(tǒng)的機械傳動,以磨革機為例,磨革輥的軸向擺動采用的是機械結構一一偏心蝸輪結構,其偏心量和擺動頻率均不能調整;皮革進給要操作人員用力踩踏板通過杠桿機構實現,操作人員勞動強度很大,效率很低。90年代初、中期,一些較先進的皮革機械產品采用了變頻調速,由于皮革廠一般在較偏僻的地區(qū),電壓穩(wěn)定性差,有時會影響變頻器的正常工作。90年代中、后期,部分皮革機械產品采用了先進的液壓傳動和氣動控制技術,使操作更方便省力,運行更可靠,效率更高。

  1GMGT1磨革機液壓系統(tǒng)分析GMGT1磨革機是目前國產磨革機中最先進,自動化程度最高的一種磨革設備。該機的液壓系統(tǒng)實度無級可調。

  1.1液壓系統(tǒng)的工作原理為GMGT1型磨革機的液壓原理圖。磨革輥的軸向擺動由液壓馬達1實現,供料輥的轉動由液壓馬達2帶動液壓系統(tǒng)額定工作壓力6.3MPa,實際工作壓力約為4MPa工作時,電機帶動葉片泵將表i故障處理方法馬達漏油更換馬達密封圈檢查溢流閥1和溢流閥2調定壓力是否正確馬達不轉檢查節(jié)流閥和調速閥是否已打開檢查磨革輥、供料輥有無卡死現象檢查聯軸節(jié)磨損情況馬達轉速不穩(wěn)檢查油溫是否超過60C以上,若超過用冷卻器冷卻油液使用是否超過半年,若超過更換新的液壓油液壓油送到馬達1,驅動馬達1旋轉,然后油液分兩路,一路經節(jié)流調速閥和溢流閥2回油箱;另一路經電磁換向閥后驅動馬達2通過調速閥回油箱,如供料輥退出時,電磁閥換位,油液經電磁換向閥直接回油箱。溢流閥1的調定工作壓力為4MPa,溢流閥2的調定工作壓力為1.2液壓系統(tǒng)的特點量的葉片泵供應兩只串接的擺線馬達的工作液壓油。為了達到馬達1和馬達2速度獨立可調,通過在馬達1出口處接一旁油回路來實現因驅動磨革輥擺動的馬達1負荷較小,其馬達進出口壓力差為8MPa,轉速在60150轉分無級可調;驅動供料輥的馬達2工作時,最大負荷為20MPa,轉速為0~60轉分無級可調,所以將驅動磨革輥擺動的馬達1作為第1級,以保證其有相應的轉速;因馬達2的轉速較低,所以多余的液壓油經旁路流回油箱通過控制設在旁路上的節(jié)流閥的開度大小,達到使馬達1調速的目的馬達2的調速通過調速閥實現,該調速閥設在馬達2的出口油路處,目的是起到產生背壓的作用,使馬達2運轉更平穩(wěn)3液壓系統(tǒng)的故障及解決方法該液壓系統(tǒng)的控制回路采用全密封疊加閥結構,在環(huán)境較差的場合也能穩(wěn)定工作,可靠性極高,極少出現故障。一般故障及解決方法見表1 2GMGT1磨革機氣動原理與分析氣動控制的工作介質為壓縮空氣,對環(huán)境沒有任何污染,所以氣動控制在機械設備的自動控制中應用十分廣泛,壓縮空氣的工作壓力多在0.7MPa以下,所以自動控制多用于受力不大的自動控制系統(tǒng)中。

  2.1GMGT1磨革機氣動原理制原理圖工作時,空壓機將壓縮空氣(壓力為0.6~0.7MPa)送入設在磨革機上的氣源處理三聯件后,分4路獨立控制4個動作:供料輥進退、罩蓋開合、壓皮板開合、磨革輥制動氣源處理三聯件的作用是將壓縮空氣進行水氣分離、調壓和加油潤滑氣缸等執(zhí)行元件。

  2.2氣動系統(tǒng)特點從氣動原理圖可以看出,氣動傳動不同于液壓傳動,無需設回氣回路,做功完畢的壓縮空氣直接排空即可,雙作用氣缸采用二位五通電磁換向閥,單作用氣缸采用二位三通電磁換向閥,控制罩蓋開合的氣缸動作需平穩(wěn)無沖擊,所以其出氣口處設有調節(jié)平緩程度的節(jié)流閥;供料輥進退氣缸要求皮革送進時動作較慢,退出時動作較快,所以設兩只單向節(jié)流調速閥,分別控制供料輥進和退的速度23氣動系統(tǒng)故障分析該氣動系統(tǒng)應用優(yōu)質耐壓塑料管和優(yōu)質插入式接頭,拆裝快速可靠,不易漏氣,主要故障是氣缸在長時間使用后出現漏氣現象,更換氣缸密封圈即可。


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